QC成果提高直螺纹连接接头合格率课件.pptx
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- QC 成果 提高 螺纹 连接 接头 合格率 课件
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1、1工程概况目录C O N T E N T SC O N T E N T S5确定目标10效果检查9对策实施8制定对策7确定主要原因2小组概况12QC心得及今后打算11巩固措施4现状调查6分析原因3选择课题1工程概况 郑州经济技术开发区龙美街小学施工总承包总建筑面积约1.8万m,框架结构,其中地上建筑面积约1.48万m (含综合楼、报告厅、教辅区、教学区);地下车库及人防地下室建筑面积:3268 m,地下车库采用筏板基础+柱墩;综合教学楼分为:综合楼地上6层,报告厅楼地上2层、教辅区、教学区地上5层,综合楼、报告厅、教辅区、教学区采用柱下条基、独基+基础梁。其中钢筋混凝土工程:混凝土量为1157
2、0.38m,钢筋量为1338.917t,包括基础、梁、板、柱、墙。其中直螺纹接头数量为15906个。 合同目标为郑州市“商鼎杯”1.工程概况小组概况2添加关键文本3.1.小组简介小组名称奋进QC小组成立时间2017年7月本轮课题提高直螺纹连接接头合格率课题类型现场型活动时间2017年7月1日2017年8月31日小组注册号HNYJ-QC-2017-07课题注册号HNYJ-QCKT-2017-07质量目标郑州市商鼎杯小组简介成立于2017年7月,共由9名成员组成,活动时间为2017年7月1日至2017年8月31日。QC受教育时间30小时。3.2.小组成员序号姓名文化程度组内职务组内分工受教育时出勤
3、率1姬磊亮大专组长全面负责3098%2邵宗兵大专副组长生产管理3098%3马莉昌本科副组长技术指导30100%4赵丽娜大专组员数据采集30100%5轩丹本科组员数据分析30100%6李迎霞本科组员文字整理30100%7邵朋帅大专组员设备材料30100%8王红彬本科组员现场施工30100%9杜冬冬本科组员现场施工30100%3.3.QC小组进度甘特图制表人:马莉昌 制表日期:2017年7月1日选择课题3目前直螺纹连接接头验收合格率只有85%,返工量大,导致进度滞后。理由一理由二理由三010203甲方及监理对此召开专题会议,要求必须严格执行规范、规程标准。钢筋直螺纹连接质量合格与否也是工程争创“商
4、鼎杯”的一项重要检验标准。3.1.选题理由提高直螺纹连接合格率课题背景 目前,建筑工程中大直径钢筋普遍使用直螺纹套筒连接。其操作简便,节省材料,应用广泛,工效高且安全可靠,适应社会的发展。确定课题 为确保钢筋的直螺纹连接的施工质量,提高合格率,减少返工,我们QC小组决定把提高钢筋直螺纹连接接头的合格率作为此次活动的课题。3.2.确定课题现状调查44.1.对直螺纹连接施工过程中合格率调查74767880828486889092第一组第二组第三组直径20(50个/组)直径22(50个/组)直径25(50个/组) 制表人:轩丹 制表日期:2017年8月6日施工区域内直螺纹连接以150个接头为一组,共
5、三组。进行合格率的跟踪调查。从上表可以看出目前本工程直螺纹连接合格率值太低。最高值为90%4.2.合格率低的原因数据分析序号名称直径20直径22直径25合计比重1丝头加工长度不统一13 8 728 6.22%2钢筋端部未切割平整22 14 1248 10.67%3套筒长度不符合要求100 120.44%4外露丝扣过多或过少27 19 206614.67%5力矩值小17 99 35 7.78% 制表人:轩丹 制表日期:2017年7月12日4.3.现场实拍图例未使用切割机下料钢筋端部未切平外露丝扣多连接顺序错误4.4.原因比重分布图6.22%10.67%0.44%14.67%7.78%合格率比重图
6、丝头加工长度不统一钢筋端部未切割平整套筒长度不符合要求外露丝扣过多或过少力矩值小制表人:轩丹 制表日期:2017年7月12日调查结果:本工程钢筋直螺纹连接合格率为85%(450个丝扣有67个不合格)确定目标55.1.目标值的设定合格率85%96%活动前目标值78%80%82%84%86%88%90%92%94%96%98%合格百分率合格率 制表人:轩丹 制表日期:2017年7月15日现状调查过后我们QC小组进行了内部会议,讨论如何合理的确定目标值。大家结合公司其他项目部直螺纹连接合格率,最终将我们的目标值确定为96%。5.2.1.目标可行性分析经过计算和分析,钢筋端部未切割平整易造成丝头加工不
7、合格,同样也易造成力矩值不合格及外露丝不合格。小组认为由于外露丝不合格占总不合率的97.8%,外露丝不合格如果完全解决可以将成功率提升到1-(1-85%)*(1-97.8%)=99.67%分析项目部一次施工的成功经验,大家一致认为:通过改进,以小组目前的技术实力至少可以解决主要问题的85%,也就是:1-(1-85%)*(1-97.8%*85%)=97.47%小组调查了项目目前水平为85%,历史最高水平为96.7%5.2.2.目标值分析法律法规法律法规响应国家绿色施工要求(节材),目标值略高于钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016要求技术支持技术支持公司重视公司重视组织30课时培训,学习
8、规范要求、质量控制要点及方法,对工人进行现场培训。提高团队整体能力。合同目标为郑州市“商鼎杯”公司质检部门已立项并全程管控,确保完成合同目标目标可行结论:小组从多方面认真分析论证,最后得出:“目标可行”分析原因66.分析原因人机环法料工人基础知识差、工人基础知识差、执业素质低执业素质低技术交底技术交底不到位不到位岗岗前未前未接受专接受专职培训职培训未定岗未定岗追责追责管理人管理人员综合员综合素质低素质低测行程挡块行程挡块松动松动滚丝刀钝滚丝刀钝设备保养不及时设备保养不及时行程开关失灵行程开关失灵滚丝机内铁渣未清理滚丝机内铁渣未清理测量工具不精准测量工具不精准扭矩扳手未校核扭矩扳手未校核配料不合
9、格配料不合格钢筋端钢筋端部未切部未切平平未安装保护帽未安装保护帽套筒质量套筒质量不合格不合格内部丝内部丝扣不够扣不够成品保护不利成品保护不利连接连接顺序顺序错误错误套丝长度控套丝长度控制不精准制不精准未按要未按要求加工求加工安装方安装方法不当法不当施施力力不不均均匀匀操作空间小操作空间小工期紧工期紧连接质量不符合要求通过5M1E方法分析直螺纹连接合格率低的原因管理人员经验少管理人员经验少确定主要原因77.确定主要原因序号末端因素验证方法情况确认结论验证人1管理人员经验少调查分析经过统计分析,我们项目部共有12人,有三年以上工作经验的有6人,应届毕业生5人,年纪轻、经验少.要因李迎霞2岗前未接受
10、专职培训内业检查经查找资料,目前现场滚丝机操作工人共三人,全部培训合格,持证上岗。非要因赵丽娜3未定岗追责调查分析项目部已经安排专职人员负责钢筋作业非要因马莉昌4技术交底不到位现场调查内业检查通过现场调查,工人对技术要求还是比较清楚;内业方面已找到技术交底记录且显示交底及时。非要因李迎霞对于上述末端因素,QC小组成员通过现场调查、验证并结合项目部的自身实际情况,进行了要因确认,详见下表:7.确定主要原因序号末端因素验证方法情况确认结论验证人5滚丝刀钝现场调查经相关技术人员检查,滚丝机滚丝刀仍较锋利。非要因邵朋帅6行程挡块松动现场调查经过现场调查,滚丝机行程挡块未松动。非要因邵朋帅7行程开关失灵
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