重油催化装置8·14爆炸事故案例共37页课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《重油催化装置8·14爆炸事故案例共37页课件.ppt》由用户(三亚风情)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 重油 催化 装置 14 爆炸 事故 案例 37 课件
- 资源描述:
-
1、6/7/20221触并反应,生成的油气进入分馏塔,在分馏塔中触并反应,生成的油气进入分馏塔,在分馏塔中根据各组分沸点的不同,分离出富气、轻柴油、根据各组分沸点的不同,分离出富气、轻柴油、重柴油和油浆。其中,轻柴油、重柴油和油浆作重柴油和油浆。其中,轻柴油、重柴油和油浆作为产品送罐区;富气经过冷却,液相进入吸收稳为产品送罐区;富气经过冷却,液相进入吸收稳定系统,气相经气压机加压后送至吸收稳定系定系统,气相经气压机加压后送至吸收稳定系统;经过吸收、解吸和蒸馏等过程,分离成干统;经过吸收、解吸和蒸馏等过程,分离成干气、液化气、稳定汽油,最后产品经精制后出装气、液化气、稳定汽油,最后产品经精制后出装置
2、。置。2019年年8月,该炼化公司进行全面大检修并月,该炼化公司进行全面大检修并进行了检修安全管理和开停工管理方面的准备进行了检修安全管理和开停工管理方面的准备:6/7/20222 (1)制定了)制定了公司公司2019年生产装置检修安年生产装置检修安全环保措施全环保措施; (2)组织对有作业票签发权的管理人员以及)组织对有作业票签发权的管理人员以及外来施工人员计外来施工人员计3383人进行安全教育、培训并考人进行安全教育、培训并考试;试; (3)组织编制了风险管理方案)组织编制了风险管理方案33个。个。 (4)完成了)完成了9项技术改造项目的设计工作;项技术改造项目的设计工作; (5)完成停工
3、规程、单体设备操作规程和事)完成停工规程、单体设备操作规程和事故处理预案的编制、审核和会签故处理预案的编制、审核和会签6/7/20223 (6)编制)编制2019年停工装置检修计划、检修施工方年停工装置检修计划、检修施工方案、项目表、施工统筹等,并案、项目表、施工统筹等,并 进行现场施工交底;进行现场施工交底; (7)制定了)制定了公司公司2019年检维修管理办法及质量考年检维修管理办法及质量考核细则核细则; (8)制定)制定公司公司2019年度装置计划性检修的开、停年度装置计划性检修的开、停工受控管理方工受控管理方 案案,重新规范了开停工验收程序和内容,重新规范了开停工验收程序和内容; (9
4、)制定)制定公司公司2019年装置开停工统筹图年装置开停工统筹图,保证,保证开停工过程的科学、合理和高效;开停工过程的科学、合理和高效; 6/7/20224分馏塔顶油分馏塔顶油气分离器气分离器C10201C10201K10301气体压缩机气体压缩机D10201油浆中段柴油顶循原料原料沉降器沉降器提提升升管管气体放火炬气体放火炬塔底搅拌蒸汽塔底搅拌蒸汽EC10203E10203E10204吸收稳定系统给蒸汽给蒸汽给蒸汽给蒸汽给蒸汽给蒸汽给蒸汽给蒸汽大大盲盲板板1212日日8:308:30切断进料切断进料1313日日12:1512:15加盲板加盲板脱水脱水6/7/20225分馏塔顶油分馏塔顶油气分
5、离器气分离器C10201C10201反应油气D10201油浆中段柴油顶循主风原料烟气再 生再 生器器沉 降沉 降器器提升管提升管烧 焦烧 焦管管EC10203E10203卸剂卸剂加加盲盲板板催化剂催化剂脱水脱水6/7/20226 8月月12日早上日早上4时反应系统开始降温,时反应系统开始降温,13日日5时催化剂卸料完成,时催化剂卸料完成,13日日12时时15分反应器与分分反应器与分馏塔之间的盲板加完,盲板加完后,分馏系统全馏塔之间的盲板加完,盲板加完后,分馏系统全面通蒸汽,进行系统各条管线的吹扫。面通蒸汽,进行系统各条管线的吹扫。8月月13日日16:00,系统经过水顶油之后,开始连续排放系,系
6、统经过水顶油之后,开始连续排放系统内存水,系统压力与低压瓦斯压力平衡后,关统内存水,系统压力与低压瓦斯压力平衡后,关闭安全阀付线,三个塔顶放空阀各开三扣。见图闭安全阀付线,三个塔顶放空阀各开三扣。见图10-36/7/20227富气放火炬富气放火炬C10301D10306液化气液化气气压机入口大小放火炬气压机入口大小放火炬C10302C10304K10301E10204D10201气体放火炬罐气体放火炬罐分馏塔顶油分馏塔顶油气分离器气分离器气体压缩机气体压缩机气压机出口气压机出口油气分离罐油气分离罐微开微开微开关闭关闭关闭脱水脱水6/7/20228 8月月14日日10:00系统存水放净,系统存水
7、放净,15:00吸收稳吸收稳定系统各塔用蒸汽吹扫,放空阀处于微开状态定系统各塔用蒸汽吹扫,放空阀处于微开状态 14日日18:16时,二套时,二套ARGG装置低压瓦斯放装置低压瓦斯放空脱液罐空脱液罐D-10306及分馏塔顶油气分离罐及分馏塔顶油气分离罐D10201突然发生爆炸着火,并引发低压瓦斯放火突然发生爆炸着火,并引发低压瓦斯放火炬出装置线断裂着火和南侧管排着火。事故死亡炬出装置线断裂着火和南侧管排着火。事故死亡3人,同时有受伤人,同时有受伤2人。人。6/7/20229 2、事故分析、事故分析 (1)爆炸类型:)爆炸类型: 根据现场根据现场D10306罐和罐和D10201罐损坏程度及罐损坏程
8、度及对其它设备及管线破坏的情况,可以确认这次爆对其它设备及管线破坏的情况,可以确认这次爆炸为混合气体发生的化学爆炸。炸为混合气体发生的化学爆炸。 6/7/202210 (2)油气的来源)油气的来源 分馏系统扫线过程中,产生的蒸汽和油气分馏系统扫线过程中,产生的蒸汽和油气经过冷却器冷却后,不凝油气排放到火炬放空经过冷却器冷却后,不凝油气排放到火炬放空D10306 系统。系统。 由于火炬系统是冷态设计(由于火炬系统是冷态设计( 120C),),为防止高温蒸汽进入火炬系统,造成火炬系统因为防止高温蒸汽进入火炬系统,造成火炬系统因温度变化而损坏(温度变化而损坏(DN1000),低压瓦斯无法及),低压瓦
9、斯无法及时排入火炬放空系统,时排入火炬放空系统,14日日14:50关闭北界区低关闭北界区低压瓦斯火炬蝶阀造成可燃气体聚集。压瓦斯火炬蝶阀造成可燃气体聚集。6/7/202211 (3)空气来源)空气来源 吸收稳定系统从吸收稳定系统从8月月13日日16:00打开吸收塔打开吸收塔,解吸塔和稳定塔放空,到解吸塔和稳定塔放空,到8月月14日日15:00给蒸汽吹给蒸汽吹扫,累计时间扫,累计时间23小时,三个塔顶放空阀一直处于小时,三个塔顶放空阀一直处于开启状态。期间,从打开塔顶放空至开启状态。期间,从打开塔顶放空至14日日10:00关闭塔底脱水阀的关闭塔底脱水阀的18个小时内个小时内,各塔一直处于脱各塔一
10、直处于脱水状态水状态,且经过了昼夜温差的变化且经过了昼夜温差的变化,空气由塔顶放空气由塔顶放空进入吸收稳定系统。空进入吸收稳定系统。6/7/202212 在吸收稳定系统在吸收稳定系统14日日15:00给蒸汽扫线过给蒸汽扫线过程中由于吸收稳定系统三塔塔顶放空阀开度相对程中由于吸收稳定系统三塔塔顶放空阀开度相对较小,塔内压力升到较小,塔内压力升到0.5MPa,虽然塔内大部分,虽然塔内大部分空气经塔顶放空阀赶到大气中,但由于吸收塔、空气经塔顶放空阀赶到大气中,但由于吸收塔、解吸塔塔顶安全阀付线阀和干气去低压瓦斯阀内解吸塔塔顶安全阀付线阀和干气去低压瓦斯阀内漏,仍有部分空气经内漏门进入到与之相连的低漏
11、,仍有部分空气经内漏门进入到与之相连的低压瓦斯脱液罐压瓦斯脱液罐D10306系统,与油气混合形成爆系统,与油气混合形成爆炸气体。炸气体。 6/7/202213 由于低压瓦斯放火炬出装置蝶阀关闭,经由于低压瓦斯放火炬出装置蝶阀关闭,经吸收稳定系统进入到吸收稳定系统进入到D10306的空气在不断聚集的空气在不断聚集的同时被压入到的同时被压入到D10201中。中。 另外,另外,180万吨万吨/年年ARGG装置吸收稳定系统装置吸收稳定系统在本次停工给蒸汽吹扫过程中,安全阀在在本次停工给蒸汽吹扫过程中,安全阀在0.5MPa时,由于受温度等因素影响也发生了严重内漏现时,由于受温度等因素影响也发生了严重内漏
12、现象。为此象。为此,我们也对我们也对180万吨万吨/年年ARGG装置吸收稳装置吸收稳定系统的定系统的7个安全阀进行了打压试验个安全阀进行了打压试验,结果吸收塔结果吸收塔2个安全阀均存在严重泄露问题。个安全阀均存在严重泄露问题。6/7/202214事故前事故前事故后事故后6/7/202215 从吸收稳定系统开始吹扫时,分馏塔压力开从吸收稳定系统开始吹扫时,分馏塔压力开始同步升高,这说明分馏和吸收稳定系统处于连始同步升高,这说明分馏和吸收稳定系统处于连通状态,气压机向火炬排放阀门处于开启状态,通状态,气压机向火炬排放阀门处于开启状态,三个塔放空阀处于开启三个塔放空阀处于开启状态。状态。6/7/20
13、2216 (4)火的来源)火的来源 催化裂化瓦斯中硫化氢含量高,在装置长期催化裂化瓦斯中硫化氢含量高,在装置长期运行过程中,硫化氢与碳钢设备的铁反应生成硫运行过程中,硫化氢与碳钢设备的铁反应生成硫化亚铁化亚铁,积聚在塔、容器内壁。在当时状态下由积聚在塔、容器内壁。在当时状态下由于低压瓦斯放火炬系统中水蒸汽含量较少,硫化于低压瓦斯放火炬系统中水蒸汽含量较少,硫化亚铁在相对干燥的情况下,遇到低压放火炬系统亚铁在相对干燥的情况下,遇到低压放火炬系统中串入的空气,发生氧化反应生成三氧化二铁放中串入的空气,发生氧化反应生成三氧化二铁放热燃烧,发生爆炸着火。热燃烧,发生爆炸着火。6/7/202217C10
14、301D10306干气去再吸收塔干气去再吸收塔液化气液化气稳定汽油稳定汽油C10302C10304K10301E10204气体放火炬气体放火炬罐罐分馏塔顶油分馏塔顶油气分离器气分离器气体压缩机气体压缩机空气与硫化亚铁空气与硫化亚铁发生化学反应,产生发生化学反应,产生燃烧点,引起油气、空气燃烧点,引起油气、空气混合气体发生爆炸。混合气体发生爆炸。自自D10207D10207来来气压机出口气压机出口油气分离罐油气分离罐大小放火炬阀大小放火炬阀E10204D10201脱水脱水6/7/202218 3、事故的直接原因、事故的直接原因 吸收稳定系统塔顶阀门内漏,塔压上升后,吸收稳定系统塔顶阀门内漏,塔压
展开阅读全文