QC成果-降低剪切缺陷发生率课件.ppt
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- 关 键 词:
- QC 成果 降低 剪切 缺陷 发生率 课件
- 资源描述:
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1、QC成果-降低剪切缺陷发生率降低剪切缺陷发生率QC成果-降低剪切缺陷发生率 钢板精整工序介绍首 秦 钢 板首 秦 钢 板 首 选 之 板首 选 之 板工艺简介工艺简介QC成果-降低剪切缺陷发生率首 秦 钢 板首 秦 钢 板 首 选 之 板首 选 之 板剪切缺陷:在对轧制后的钢板进行切边剪切缺陷:在对轧制后的钢板进行切边和切头尾时,出现边部凹凸不起,或者留和切头尾时,出现边部凹凸不起,或者留下毛刺等缺陷。下毛刺等缺陷。剪切缺陷发生率=产生剪切缺陷批次/检验批次名词解释名词解释QC成果-降低剪切缺陷发生率团队成员团队成员姓名性别年龄组内分工冯路路男30组长、全面组织王传财男30组织协调张跃飞男30
2、技术指导李延志男34监督落实齐兵男27现场管理、现场实施周志强男35数据统计、资料整理小组成员均为精整技术骨干QC成果-降低剪切缺陷发生率选题理由选题理由高价格、高成本、高利润低价格、高成本、微利润08年之前08年之后QC成果-降低剪切缺陷发生率不利影响不利影响:以以中铁为代表用户就此类缺陷多次提出质量异议和抱怨,中铁为代表用户就此类缺陷多次提出质量异议和抱怨,并在多次客户交流中提起到此类缺陷,此类缺陷也违背了首秦公司打造并在多次客户交流中提起到此类缺陷,此类缺陷也违背了首秦公司打造“首选之板首选之板”的理念。的理念。选题理由选题理由QC成果-降低剪切缺陷发生率选题理由选题理由合计581619
3、60253143253733023.00%检验块数18739 17632 18306179951895218523110147原料缺陷6976554461623670.33%轧制缺陷9899866563784890.44%剪切缺陷40443545241530338923982.18%成品缺陷1099758480.04%缺陷类型缺陷类型3月月4月月5月月6月月7月月8月月不合格不合格块数块数占检验钢占检验钢板比例板比例看来,剪切缺陷是主项呀!QC成果-降低剪切缺陷发生率选题理由选题理由QC成果-降低剪切缺陷发生率现状调查现状调查调查一:对剪切缺陷进行观察分类剪切毛刺剪切压痕尾部未切净剪切错口剪切
4、塌边剪切接痕缺陷类型一目了然QC成果-降低剪切缺陷发生率现状调查现状调查调查二:剪切缺陷分类排列图合计18121241364320236108512622百分比0.80.551.815.213.39.84.52.11.10.9不合格种类切窄切短剪切接痕剪切错刀剪切塌边切长未切净切宽剪切压痕剪切毛刺25002000150010005000100806040200合合计计百百分分比比不不合合格格种种类类 的的 P Pa ar re et to o 图图降低剪切毛刺数量刻不容缓QC成果-降低剪切缺陷发生率降低剪切缺陷发生率=降低剪切毛刺剪切毛刺的发生率 钢板出现剪切毛刺所占的比例最大为51.8%,远
5、高于其余几种缺陷类型。现状调查现状调查结 论QC成果-降低剪切缺陷发生率设定目标设定目标 将将剪切缺陷发生率由剪切缺陷发生率由2.182.18降低到降低到1.61.6以下。以下。QC成果-降低剪切缺陷发生率目标可行性分析目标可行性分析我们有信心完成既定目标!QC成果-降低剪切缺陷发生率剪切毛刺缺陷人设备操作不当钢板未对中法没有操作手册作业指导书不规范环季节变换环境温度高料钢板板形不良钢板温度高机钢板跑偏剪刃不平行剪刃头尾间隙偏差大夹送辊将钢板送偏剪刃振动原因分析原因分析QC成果-降低剪切缺陷发生率要因确认要因确认钢板未对中剪刃振动夹送辊将钢板送偏剪刃头尾间隙偏差大环境温度高作业指导书不规范钢板
6、温度高钢板板形不良QC成果-降低剪切缺陷发生率钢板未对中剪刃振动夹送辊将钢板送偏剪刃头尾间隙偏差大环境温度高作业指导书不规范钢板温度高钢板板形不良时间10月12日方法查询钢板剪切记录表负责人周志强标准故障0次确认内容:精整区域技术员周志强对2011年3月-8月双边剪操作记录进行了查询,未出现钢板未对中剪切的现象确认结果:确认结果:钢板未对中故障为钢板未对中故障为0次。次。结论:非要因验证一验证一查询双边剪操作记录QC成果-降低剪切缺陷发生率钢板未对中剪刃振动夹送辊将钢板送偏剪刃头尾间隙偏差大环境温度高作业指导书不规范钢板温度高钢板板形不良时间10月15日方法查询设备维护记录负责人周志强标准故障
7、0次确认内容:精整区域技术员周志强对2011年3月-8月双边剪操作设备维护记录进行了查询,剪刃在剪切过程中未出现振动现象确认结果:确认结果:剪刃振动故障为剪刃振动故障为0次。次。结论:非要因验证二验证二查询双边剪设备维护记录QC成果-降低剪切缺陷发生率钢板未对中剪刃振动夹送辊将钢板送偏剪刃头尾间隙偏差大环境温度高作业指导书不规范钢板温度高钢板板形不良时间10月17日方法测量夹送辊标高负责人张跃飞标准左右夹送辊标高相差不能超出标准要求的3mm确认内容:小组成员对双边剪夹送辊标高进行测量。确认结果:左边夹送辊标高为确认结果:左边夹送辊标高为791mm,右边夹送辊标高为右边夹送辊标高为803mm,相
8、差,相差12mm,大于标准要求的大于标准要求的3mm。结论:是要因。是要因。验证三验证三夹送辊标高测量QC成果-降低剪切缺陷发生率钢板未对中剪刃振动夹送辊将钢板送偏剪刃头尾间隙偏差大环境温度高作业指导书不规范钢板温度高钢板板形不良时间10月19日方法测量剪刃头尾间隙负责人张跃飞标准剪刃间隙头尾相差1.5mm确认内容:小组成员对剪刃头尾间隙进行测量。确认结果:剪刃头部间隙为确认结果:剪刃头部间隙为0.5mm时,尾时,尾部为部为3.3mm,相差,相差2.8mm。结论:是要因验证四验证四剪刃间隙测量QC成果-降低剪切缺陷发生率钢板未对中剪刃振动夹送辊将钢板送偏剪刃头尾间隙偏差大环境温度高作业指导书不
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