锅炉结焦解决手段PPT课件.ppt
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1、锅炉结焦防治、解决措施及手段 简介 燃烧器形式燃烧器形式 锅炉结焦的主要因素锅炉结焦的主要因素 锅炉结焦的几个部位锅炉结焦的几个部位 各部位结焦原因各部位结焦原因 结焦后的常用调整手段结焦后的常用调整手段 锅炉结焦的预防锅炉结焦的预防 锅炉改造锅炉改造燃烧器形式燃烧器形式燃烧器形式1.直流燃烧器2.旋流燃烧器布置形式布置形式1.四角布置 2.六角布置(褐煤)3.对冲布置锅炉结焦的主要因素 燃烧煤质与炉型、燃烧器结构间有很强的耦合(匹配)燃烧煤质与炉型、燃烧器结构间有很强的耦合(匹配)特性特性 煤质与炉型不匹配 燃烧器对煤种适应能力差 一种或多种不利因素导致一种或多种不利因素导致 一、二次风刚性
2、差造成火焰刷墙 一次风着火距离过近 局部供氧量过大,造成该部位燃烧过于充分,导致局部热负荷过大 假想切圆不合理 火焰偏斜 受热面分配不合理(省煤器、空预器) 监控表记长期失效(氧量表长期失效) 运行人员操作不当 燃烧器区域燃烧器区域 水冷壁 角区 燃烧器最上层喷口至遮焰角区域燃烧器最上层喷口至遮焰角区域 大屏区域大屏区域 后屏区域后屏区域 冷灰斗区域冷灰斗区域 斜坡 灰斗锅炉结焦的几个部位各部位结焦原因燃烧器区域燃烧器区域水冷壁1.火焰偏斜(动量不均匀)2.火焰刷墙切圆过大或上下切圆不统一刚性较差角区1.着火距离过近2.动量不均匀 火焰刷墙 冷态模拟火焰刷墙 随高度变化切圆变大 假想切圆 冷态
3、模拟 各部位结焦原因 燃烧器最上层喷口至燃烧器最上层喷口至遮焰角区域遮焰角区域 煤质特性 配风方式 给煤量上大下小(为提高主汽温度) 火焰偏斜 火焰刷墙各部位结焦原因 大屏、后屏区域大屏、后屏区域 煤质特性 配风方式 给煤量上大下小(火焰中心过高) 煤粉细度过大或制粉系统存在缺陷 蔓延结果各部位结焦原因冷灰斗区域冷灰斗区域斜坡1. 下二次风托粉能力不足(包括:设计原因、运行调整原因、风门挡板损坏等)2. 配风方式不合理灰斗 结构不合理,给落灰提供堆积条件结焦后的常用调整手段常用手段常用手段 运行期间的调整 炉膛出口过量空气系数调整 二次风配风方式调整 一次风浓度调整 一次风速度调整 脉动燃烧调
4、整 检修期间的调整 切圆调整 喷口尺寸调整 一次风系统阻力调整 制粉系统调整目的目的 合理控制或降低炉内燃烧强度 保持炉内火焰的均匀分布 一次风速调整一次风速调整 选择合适的一次风风速,保证最佳的着火距离选择合适的一次风风速,保证最佳的着火距离 四角一次风速调整,一次风火焰尽可能在炉膛断面的几何中心四角一次风速调整,一次风火焰尽可能在炉膛断面的几何中心 煤粉浓度调整煤粉浓度调整 保证四角浓度基本均匀,避免出现偏差过大现象 配风调整配风调整 某区间断内进行局部氧量供给调整(倒三角形、哑铃形)运行期间一次风系统调整一次风速与煤粉浓度分配调整案例1 机组介绍机组介绍 220th自然循环固态排渣煤粉炉
5、,单炉膛、型露天布置。 仓储式制粉系统,一次风速挡板调节 燃烧器采用四角切圆布置方式,每个对角在炉膛中心形成850mm的正向假想切圆 案例1燃烧器形式燃烧器形式 二次风一次风二次风二次风一次风二次风案例1 均等配风方式的常规燃烧器设计特均等配风方式的常规燃烧器设计特点:点:充分燃烧 每层上二次风喷口处过量空气系数均为1.20案例1 化验时间:2005-8-23燃料及灰渣工业分析燃料及灰渣工业分析煤 种-1元素分析碳Cy%取样分析计算结果55.38 2氢Hy%取样分析计算结果3.35 3氧Oy %取样分析计算结果4.59 4氮Ny%取样分析计算结果1.14 5硫Sy%取样分析计算结果1.01 6
6、工业分析灰份Ay%取样分析结果30.03 7水份Wy%取样分析结果4.58应用基挥发份Vy%取样分析结果19.82 9应用基固定碳Fc%取样分析结果45.65 10低位发热量QdyKJ/Kg取样分析结果21646.91 案例1 表盘参数表盘参数 部分主要参数部分主要参数序号项目符号单位数值1记录时间t -23日8:0023日10:002锅炉负荷D主t/h2202193汽包压力PMPa11.2511.354主蒸汽压力P主Mpa10.1710.205主蒸汽温度T主544.35466给水温度Tgs2092097排烟温度Tpy(左右)157/156160/1588炉膛负压Pl(左右)Pa-121/-1
7、44-119/-1509炉膛含氧量O(左右)2.9/3.12.9/3.410上级空预器出口风温Tk(左右)364/363363/36411送风机电流IsA515012引风机电流Iy A63.16313一级减温水量Dyjw(左右)T/h1.5/1.491.5/1.514一级减温开度(左右)%100/100100/10015二级减温水量Dejw(左右)T/h3.0/2.892.98/2.9916二级减温开度(左右)%100/100100/9317给煤量BT/h3331.5 表盘记录分析:表盘记录分析: 主蒸汽温度长期处于高限 一、二级温水量全开,主汽温度不好控制 锅炉不能长期满负荷运行 现场测试现
8、场测试 氧量校准测试 炉膛温度场测试 一次风速、浓度测量案例1 案例1 氧量实测氧量实测 表盘显示2.9/3.1 实际测量4.7/4.4 通过大量表盘参数报表查阅,发现吸、送风机开度有通过大量表盘参数报表查阅,发现吸、送风机开度有较大变化时,炉膛出口氧量也基本保持在较大变化时,炉膛出口氧量也基本保持在2.9/3.12.9/3.1左右左右。案例1 宏观调整(过量空气系数调整)宏观调整(过量空气系数调整) 炉膛中的热量是煤和空气中的氧气发生反应后产生的炉膛中的热量是煤和空气中的氧气发生反应后产生的。作为。作为 反应物质的氧气,其供给的时机段和供给量反应物质的氧气,其供给的时机段和供给量的大小,直接
9、影响着煤粉的燃烧速度和燃尽程度,也的大小,直接影响着煤粉的燃烧速度和燃尽程度,也就是说氧量供给量直接影响炉内燃烧程度。就是说氧量供给量直接影响炉内燃烧程度。案例1案例分析案例分析 从炉膛温度测量可以发现:炉内温度场不均匀,火焰从炉膛温度测量可以发现:炉内温度场不均匀,火焰中心有偏斜现象中心有偏斜现象 造成火焰偏斜的原因:造成火焰偏斜的原因: 安装存在问题 喷口摆角偏差 检修 炉膛变形(安装、放炮) 检修 同层一次风速偏差严重 运行 同层一次风浓度偏差严重 运行 某个角的二次风门存在较大问题案例分析案例分析 一次风速测量(原运行状态下测量)一次风速测量(原运行状态下测量)#1#2#3#4下层一次
10、风35242933挡板开度(%)75909095上层一次风33262734挡板开度(%)85858595 对给粉机转速进行实测对给粉机转速进行实测 给粉机转速就地测量与表盘数据偏差较小 一次风浓度测量(取样称重法),同层各管浓度偏差较小案例分析各项测量数据分析汇总各项测量数据分析汇总表盘氧量不真实,造成实际运行过程中氧量偏大炉膛温度场不均匀,有火焰偏斜现象一次风速偏差较大一次风浓度偏差较小初步判定炉内结焦原因:一次风速偏差大造成火焰偏斜风量过大 设计特性=1.2, 当1.2炉内燃烧强化,同时造成火焰上升案例分析案例分析 具体调整具体调整 以就地实测氧量为准进行氧量调节(降低氧量) 表计校验 辅
11、助参考:送风机电流、挡板开度(负荷一定) 调整一次风速 根据实测数据进行挡板调整#1#2#3#4下层一次风30313129挡板开度(%)501008585上层一次风30313029挡板开度(%)85858585案例分析 炉膛温度场测试火焰中心仍有偏差案例分析 同层一次风速偏差小于5%,二次风门开度基本相同,火焰中心仍有偏差喷口角度(切圆)炉膛断面几何变形一次风挡板问题 一次风调整#1#2#3#4下层一次风30342928挡板开度(%)451007585上层一次风30313029挡板开度(%)85858585案例分析案例分析情况好转固定一次风挡板运行中控制氧量减温水量下降,主蒸汽温度正常掉焦量有
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