Moldex3D于家具产品(抽屉导轨)变形改善的应用.pptx
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- 关 键 词:
- Moldex3D 家具 产品 抽屉 导轨 变形 改善 应用
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1、2018 Moldex3D中国区用户大会智能注塑 典范转移东莞伟士塑胶五金制品有限公司/梁建昌出口产品-抽屉导轨条利用Moldex3D软件实现产品&流道减重,降低成型周期和减小产品变形的目的案例分享2东莞伟士塑胶五金制品有限公司公司介绍: 东莞伟士塑胶制品有限公司是一家集研发与制造于一体的公司,专注于开发与制造塑胶模具与产品。公司成立至今已有30 多年历史。厂区内建筑面积约2.38万平方米。注塑机46台,以及各种模具制造设备。公司作为一个负社会责任的企业来运营,采取措施达到BSCI 的要求(商业社会责任准则),并已通过此审核。公司通过了ISO14001和ISO9001 的认证。公司目前员工人数
2、有600人左右,年出口量为650吨左右,连续多年被评为本镇出口前十名企业。 该公司把现代的管理理念应用于日常工厂管理中。坚持质量第一。同时在管理上不断创新和提高,1999 年6 月通过ISO9002 国际标准化管理认证,2002 年1 月ISO9001:2000 顺利转版,2010 年6 月ISO9001:2008 顺利转版,2016年12 月ISO9001:2015 顺利转版公司介绍3 姓名:梁建昌 职称:模具部经理 部门:模具部 工作/研究内容:管理模具部运作/开发模具制作技术.讲师介绍作品背景5该产品或是制程当前的设计开发趋势为何? 抽屉导轨主要功能是让抽屉畅顺的滑动, 材料是耐磨POM
3、,结晶且收缩特性大, 抽屉推拉开闭要畅顺,手感佳, 这要求成型出来的产品必须非常平直, 滑槽尺寸精准,不能有弯曲的变形. 而实现产品尺寸的精准度关键因素是实现产品成型过程,各区域的材料的均匀性收缩 。 从产品的结构特征以及壁厚的分布判断,成型难度很大,之前的制程方案是通过浇口位置和数量的选择,工艺调机优化,后期夹具矫正等措施进行模具开发,但此制程方案不但成型周期长,模具开发成本出较高,实属无耐之举。背景大纲6当前的挑战/问题是甚么?请阐述其重要性。 产品是耐磨的POM料,是结晶料,收缩性大,非常难以控制材料的结晶度和产品收缩变形问题,产品比较厚,且壁厚分布不均匀,厚薄胶位差异达1-2mm,如何
4、改善产品的弯曲变形是个巨大的挑战 2017年4月份开模,2017年5月第一次试模,产品外观缩水且变形非常严重,根本无法进行装配,尝试各种调机方案,均无法改善问题,甚至改动入胶口和使用夹具矫正仍无法达到要求,随后使用Moldex3D分析,得知準确变形弧度,我司研发部就重新设计产品,把变形孤度,预加入到产品设计上,重做了一套模仁,最后改善产品的变形问题得到成功,据保守的统计,单此套模具的修模和试模的显性成本费用累计花近了10万,还未算生产资料的大量占用的成本. 为何选择Moldex3D? 因我司在模具有使用3D隨型水路设计,3D隨型水路设计公司,亦是使用Moldex3D模流软件進行水路效能分析,从
5、宜得知Moldex3D是全球塑胶实体射出成型模流软件领导品牌,恰好我司遇上抽屉导轨这个产品变形问题,使用Moldex3D切实协助我们高效地解决问题,达到目的,是我们理想的模流分析工具,另外Moldex3D较低的综合使用成本和完善的售后培训服务也是我们选择的重要原因.挑战及解决方案7 目标 改善产品外观品质,消除缩水痕 改善产品严重的弯曲变形和翘曲变形 缩短产品的成型周期,实现高效、稳定生产 减小产品和流道重量,节约原材料使用,节约生产成本目标8目标改善产品外观品质,消除缩水痕改善产品严重的弯曲变形和翘曲变形缩短产品的成型周期,实现高效、稳定生产减小产品和流道重量,节约原材料使用,节约生产成本预
6、期效益产品外观品质良好,缩水痕全部消除,外观无色差或其它不良问题流道体积减小产品体积减小产品Y轴方向弯曲变形减小产品Z轴方向翘曲变形减小产品成型周期缩短产品稳定生产目标产品介绍10产品及模具开发流程与分工介绍11产品件名称:例如:抽屉导轨条产品尺寸长:174.462 mm宽: 15.098 mm高: 14.226 mm厚度:1.7-5.0 mm网格模型网格型态 :BLM实体网格总网格数 :901719产品实物产品的图片12产品材料13流道配置14冷却水路设计15成型条件16成型条件模流分析结果18使用哪些产品、模块或是功能? 有特别着重的部分?产品Package:Moldex3D Profes
7、sional使用的产品模块Fill/Pack/Cool/Warp/Fiber/CAD doctor module详述分析的执行过程、哪些分析项目以及先后顺序 执行冷却+填充+保压+冷却+变形分析,即完整的CFPCW分析序列,填充分析重点检讨原始方案三点式浇口的填充状态,判断三点进胶的合理性,流道尺寸和浇口位置是否符合要求;保压分析重点检讨产品保压结束后的体积收缩率分布,融熔区域,缩痕深度评估,进一肯确定浇口的设计和工艺的合理性;冷却分析重点检讨产品在成型过程的温度变化情形,前后模面温差分布和积热区域分布,预测冷却不均匀对产品变形的影响程度;变形分析重点检讨产品成型后的变形趋势,变形量和关键区域
8、的尺寸稳定性评估。分析方法及流程19填充分析填充20%填充40%填充55%201.产品填充状态如上图所示,在当前成型条件下能完全填充。2.图中红线位置为结合线产生位置,圈示区域为产品最后填充位置。3.中间浇口填充产品绝大部分区域,两侧浇口填充的体积相对较小,考虑取消两侧浇口填充65%填充88%填充98%填充分析21Shift+F5播放动画播放动画填充动画22包风区域1.主外观面未见明显的包风困气区域产生,产品发生实质困气问题的风险不大。2.存在包风的区域集中于分型面上,良好的模具排气设计可免费出现产品包风困气问题。23夹水线位置预测241.产品左右两侧的体积收缩率差异较大,且收缩率分布不均匀。
9、2. 根据产品的收缩差异分布情形,预测产品有较明显的弯曲变形现象。保压分析-最大体积收缩率251.对于一般的非高光非透明产品,缩痕深度值超过0.03mm,产品表面出现缩痕的风险较高。2.如上图所示,预测产品出现缩水痕的风险较高 。保压分析-缩痕深度261.当前成型条件下成型该产品所需要的压力为102Mpa。锁模力为50T。2.我司用120T注塑机,可满足当前方案的成型。保压分析-注塑压力/锁模力27如图所示,冷却结束时刻,产品前后模表面温度分布为温差高达31度。冷却分析-产品表面温度分布28冷却分析-达到可顶出温度时间,零件1.从切面结果可判断,产品内外两侧的冻结时间不同步,内侧(靠近浇口侧)
10、需要的冻结时间远远长于外侧。2.保压切换掉以后,内侧继续收缩,收缩量会明显大于外侧,最终产品因内外侧收缩不均匀引起产品弯曲变形。29冷却水管的散热效率 若 Q2是透过水管放热量Qm 是模座在成型过程总散热量 散热效率定义作Q2/(Q2+Qm)*100%.此数据代表透过各水管吸收热量的百分比(效率)正值代表吸热.负值代表放热.冷却分析-冷却效率1.如上图所示,水路系统均参与到冷却进程之中。2.一般地,冷却效率接近0的冷却水路可去掉。30变形分析-产品总体变形31X轴Y轴此边变形2.1mm变形分析-产品总体变形-X轴方向1.产品在X轴方向单侧变形量接近3.0mm以上,2.分析预侧的产品X轴方向变形
11、与实际的试模结果几乎完全一致。32X轴Y轴变形分析-产品总体变形-Y轴方向1.产品在Y轴方向可均匀收缩2.分析预侧的产品Y轴方向变形与实际的试模结果几乎完全一致。33变形分析-产品总体变形-Z轴方向1.产品在Z轴方向翘曲比较明显2.分析预侧的产品Z轴方向变形与实际的试模结果接近。34总位移动画如图所示Shift+F5播放动画播放动画放大5倍显示变形分析-产品总体变形动画351.如上图所示,产品不均匀的收缩是导致产品变形主要原因。变形分析-影响产品变形的主要因素36在当前成型条件下,该产品能完全填充。三点进胶,两侧边浇口填充量较小,可考虑去掉两侧边浇口以简化流道结构,实现减小流道体积的目的产品成
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