QC成果减少精轧机组月导卫更换次数课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《QC成果减少精轧机组月导卫更换次数课件.ppt》由用户(三亚风情)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- QC 成果 减少 轧机 组月导卫 更换 次数 课件
- 资源描述:
-
1、2022-4-25QC成果减少精轧机组月导卫更换次数QC成果减少精轧机组月成果减少精轧机组月导卫更换次数导卫更换次数QC成果减少精轧机组月导卫更换次数导卫装置简介导卫装置简介活动计划活动计划现状调查现状调查原因分析原因分析要因确认要因确认选题理由选题理由小组概况小组概况设定目标值设定目标值制定对策制定对策实施对策实施对策效果检查效果检查巩固措施及标准化巩固措施及标准化总结回顾及今后打算总结回顾及今后打算QC成果减少精轧机组月导卫更换次数一、小组概况一、小组概况 小组名称小组名称 轧钢一车间导卫轧钢一车间导卫QC小组小组成立时间成立时间2010年年1月月课题名称课题名称减少精轧机组月导卫的更换次
2、数减少精轧机组月导卫的更换次数注册时间注册时间2011年年1月月课题类型课题类型现场型现场型注册号注册号XGGS-Q11-9活动时间活动时间2011.4-2011.11小组人数小组人数11人人运用工具运用工具统计表、调查表、对策表、树图、折线图、柱状图、雷达图统计表、调查表、对策表、树图、折线图、柱状图、雷达图活动次数活动次数每月两次每月两次出勤率出勤率99%序号序号姓名姓名性别性别年龄年龄职称职称文化程度文化程度职务职务1张翔宇张翔宇男男42高技工高技工大专大专副主任副主任2靳海生靳海生男男40高级工程师高级工程师大专大专组长组长3张翼会张翼会男男32助理工程师助理工程师大专大专装配工装配工
3、4闫旭东闫旭东男男32助理工程师助理工程师大专大专装配工装配工5费少杰费少杰男男27助理工程师助理工程师大专大专装配工装配工6田菲菲田菲菲男男31工程师工程师大专大专装配工装配工7田亮田亮男男35工程师工程师大专大专装配工装配工8杨富成杨富成男男33高级工高级工大专大专装配工装配工9白捷白捷男男37技师技师大专大专装配工装配工10狄增文狄增文男男26助理工程师助理工程师本科本科装配工装配工11肖金华肖金华女女34工程师工程师大学大学活动指导活动指导制表人:狄增文 制表时间 :2011年4月QC成果减少精轧机组月导卫更换次数二、导卫装置简介二、导卫装置简介在日常的生产中,滚动导卫故障在日常的生产
4、中,滚动导卫故障频繁,造成冲钢多,备件消耗大,因此频繁,造成冲钢多,备件消耗大,因此解决滚动导卫故障问题是保证高线工艺解决滚动导卫故障问题是保证高线工艺顺行的关键。顺行的关键。导卫是高速线材轧机的最重要的工艺件之一导卫是高速线材轧机的最重要的工艺件之一,它的质量好坏它的质量好坏直接影响生产节奏及产品质量。导卫的主要作用是顺利引导轧件直接影响生产节奏及产品质量。导卫的主要作用是顺利引导轧件进入轧辊孔型并顺利地将轧件导出进入轧辊孔型并顺利地将轧件导出, 滚动导卫总成一般由导卫盒滚动导卫总成一般由导卫盒体、导板、支撑臂及其调整装置、中问轴及其调整装置、导辊、体、导板、支撑臂及其调整装置、中问轴及其调
5、整装置、导辊、导辊轴承、导辊轴、轴套、防尘盖、油气润滑系统和水冷却系统导辊轴承、导辊轴、轴套、防尘盖、油气润滑系统和水冷却系统等等20几个部件精密组装而成。如果导卫安装不当或使用过程中维几个部件精密组装而成。如果导卫安装不当或使用过程中维护不到位护不到位,很容易引起堆钢。很容易引起堆钢。QC成果减少精轧机组月导卫更换次数三、选题理由三、选题理由车间要求每月精轧机导卫的更换次数不大于110次。工艺要求导卫备件的消耗费用减少百分之10生产现状2010年月平均精轧机组导卫更换次数达125次。QC成果减少精轧机组月导卫更换次数四、活动计划四、活动计划序序列列工作计划工作计划时间进度时间进度4月月5月月
6、6月月7月月8月月9月月10月月11月月上上 中中 下下 上上 中中 下下 上上 中中 下下 上上 中中 下下 上上 中中 下下 上上 中中 下下 上上 中中 下下 上上 中中 下下1选择课题选择课题 2现状分析现状分析 3确定目标确定目标值值 4原因分析原因分析 5确定要因确定要因 6制定对策制定对策表表 7对策实施对策实施 8效果检查效果检查 9效益计算效益计算 10巩固措施巩固措施 11总结及下总结及下一步打算一步打算 制表人:狄增文 制表时间 :2011年4月QC成果减少精轧机组月导卫更换次数调查一调查一: 查阅查阅2010年宣龙高线一高线各月安全生产快讯,由班中更换精轧机组导卫年宣龙
7、高线一高线各月安全生产快讯,由班中更换精轧机组导卫的时间对导卫的在线使用时间进行统计的时间对导卫的在线使用时间进行统计: 统计得知:统计得知: 2010年月平均精轧机组导卫更换次数达年月平均精轧机组导卫更换次数达125次。次。五、现状调查五、现状调查制表人:狄增文 制表时间 :2011年4月5日2010年精轧机组导卫更换次数QC成果减少精轧机组月导卫更换次数调查二调查二: 查阅查阅2010年年2月至月至12月精轧机组导卫在线使用时间统计如下月精轧机组导卫在线使用时间统计如下: 统计得知:统计得知:对对2010年年2月到月到12月份精轧机组导卫在线使用时间可以月份精轧机组导卫在线使用时间可以明显
8、的看出导卫的在线使用时间不到明显的看出导卫的在线使用时间不到4小时的情况占总替换导卫次数小时的情况占总替换导卫次数的将近的将近40%,每次更换时间需,每次更换时间需10分钟,所以提高导卫的有效使用时间分钟,所以提高导卫的有效使用时间是达到车间要求的关键。是达到车间要求的关键。五、现状调查五、现状调查制表人:狄增文 制表时间 :2011年4月5日QC成果减少精轧机组月导卫更换次数调查三调查三:狄增文对狄增文对2月份使用时间小于月份使用时间小于4小时的导卫进行检查分析,并作出如下统计:小时的导卫进行检查分析,并作出如下统计: 结论结论:导辊磨损严重占导卫更换次数的导辊磨损严重占导卫更换次数的56.
9、5%,是主要问题。,是主要问题。五、现状调查五、现状调查制图/制表人:狄增文 制表时间 :2011年4月10日序序号号更换导卫更换导卫原因原因 频数频数(次(次)累计频累计频数数 (次)次)累计百累计百分比(分比(%)1导辊磨损导辊磨损严重严重262656.52断轴断轴83473.93插件松动插件松动53984.84导板磨损导板磨损44393.55其它其它34610073.9 26 93.556.5543 84600断轴插 件 松动导板磨损 其它100频数(次)累 计 百 分 比(%)N=46主要问题84.8500导辊磨损严重更换导卫次数主次问题统计表更换导卫次数主次问题统计表 更换导卫主次问
10、题排列图更换导卫主次问题排列图 QC成果减少精轧机组月导卫更换次数六、设定目标值六、设定目标值目标:将导卫的月更换次数由平均的目标:将导卫的月更换次数由平均的125125次降低到次降低到110110次次,柱状图如下:柱状图如下:制图:狄增文 2011年4月10日110QC成果减少精轧机组月导卫更换次数六、设定目标值六、设定目标值1、车间任务:、车间任务:每月精轧机导卫的更换次数不大于每月精轧机导卫的更换次数不大于110次,必次,必须完成须完成确确 定定 目目 标标 的的 依依 据据2、分、分 析:析:对对2月份使用时间小于月份使用时间小于4小时的导卫更换情况排小时的导卫更换情况排列图可知:导辊
11、磨损严重占整个换导卫次数的一半,若解决导列图可知:导辊磨损严重占整个换导卫次数的一半,若解决导辊磨损则可减少在线使用少于辊磨损则可减少在线使用少于4小时的导卫更换次数小时的导卫更换次数23次(使次(使用时间小于用时间小于4小时的导卫更换次数小时的导卫更换次数46-46*5023次),则次),则精轧机导卫更换次数则可减少到精轧机导卫更换次数则可减少到102次(精轧机组导卫更换次次(精轧机组导卫更换次数数125-23102次)。次)。3、最好历史水平:、最好历史水平:对比总结对比总结2008年宣龙高线一高线各月安全年宣龙高线一高线各月安全生产快讯,生产快讯,4月、月、6月、月、11月、每月的更换导
12、卫次数均小于月、每月的更换导卫次数均小于110次。次。QC成果减少精轧机组月导卫更换次数 为了找到问题的所在,我们小组成员集思广益,运用头脑风暴法利为了找到问题的所在,我们小组成员集思广益,运用头脑风暴法利用树图对产生故障的原因进行了分析:用树图对产生故障的原因进行了分析:七、原因分析七、原因分析油气润滑系统故障导导辊辊磨磨损损严严重重设备工艺备件人员冷却水系统故障责任性失误调整不到位维护不到位材质问题匹配性问题料型调整不当油气管堵塞油气管堵塞冷却水过滤网损坏冷却水过滤网损坏技能培训不达标技能培训不达标开口度对中度调整误差大于开口度对中度调整误差大于1mm对有磨损堵塞裂纹等缺对有磨损堵塞裂纹等
13、缺陷的配件没有及时更换陷的配件没有及时更换导辊耐磨时间低于导辊耐磨时间低于4小小时时不同厂家的备件不匹配不同厂家的备件不匹配插件拉伤松动脱落插件拉伤松动脱落制图:狄增文 制表时间 :2011年5月5日QC成果减少精轧机组月导卫更换次数要因确认计划表要因确认计划表八、要因确认八、要因确认序号序号末端原因末端原因确认内容确认内容确认标准确认标准负责人负责人完成时间完成时间1 1油气管堵塞油气管堵塞发生故障班组是否能及时反发生故障班组是否能及时反馈信息,点检记录是否有记馈信息,点检记录是否有记载载发生故障未反馈信息,点检发生故障未反馈信息,点检记录没有记载记录没有记载狄增文狄增文 张翼会张翼会闫旭东
14、闫旭东2011.052011.052 2冷却水过滤网损坏冷却水过滤网损坏冷却水杂质冷却水杂质查相关设计说明,要求冷却查相关设计说明,要求冷却水水质水水质ph :7.5-9.5 ph :7.5-9.5 且无固且无固体颗粒体颗粒靳海生靳海生 张翼会张翼会狄增文狄增文 闫旭东闫旭东2011.052011.053 3技能培训不达标技能培训不达标专业考试成绩记录专业考试成绩记录专业技能考试成绩合格率达专业技能考试成绩合格率达100%100%。(合格标准:考试成。(合格标准:考试成绩绩8080分以上)分以上) 田菲菲田菲菲 田亮田亮费少杰费少杰2011.052011.054 4开口度对中度误差开口度对中度
15、误差大于大于1mm1mm对轧线上的所有滚动导卫的对轧线上的所有滚动导卫的开口度对中度开口度对中度开口度对中度与标准孔型表开口度对中度与标准孔型表完全吻合完全吻合靳海生靳海生 张翼会张翼会狄增文狄增文2011.052011.055 5对有磨损堵塞裂纹对有磨损堵塞裂纹等缺陷的配件没有等缺陷的配件没有及时更换及时更换导卫的油路、水路、导卫臂导卫的油路、水路、导卫臂、导辊轴和调节螺栓等备件、导辊轴和调节螺栓等备件是否是堵塞、磨损、刮伤等是否是堵塞、磨损、刮伤等现象现象参照导卫装配标准,插件和参照导卫装配标准,插件和鼻锥磨损不得大于鼻锥磨损不得大于2mm2mm田菲菲田菲菲 田亮田亮费少杰费少杰 杨富成杨
16、富成2011.052011.056 6导辊耐磨时间低于导辊耐磨时间低于4 4小时小时滚动导卫的导辊在高温高速滚动导卫的导辊在高温高速运转条件下抗磨损能力运转条件下抗磨损能力4 4小时导辊槽底直径变化小小时导辊槽底直径变化小于于1.5mm1.5mm白捷白捷 费少杰费少杰闫旭东闫旭东2011.052011.057 7不同厂家的备件不不同厂家的备件不匹配匹配销轴与导卫臂、鼻锥与底座销轴与导卫臂、鼻锥与底座等匹配件等匹配件符合符合GBGB标准公差值及孔和轴标准公差值及孔和轴的极限偏差值的极限偏差值靳海生靳海生 张翼会张翼会狄增文狄增文2011.052011.058 8插件拉伤松动脱落插件拉伤松动脱落插
17、件是否拉伤,轴承是否损插件是否拉伤,轴承是否损坏坏插件松动脱落,轴承损坏插件松动脱落,轴承损坏田菲菲田菲菲 田亮田亮费少杰费少杰 富成富成2011.052011.05制表:狄增文 制表时间 :2011年6月5日QC成果减少精轧机组月导卫更换次数要因确认过程要因确认过程 2011年年5到到6月,我组费少杰月,我组费少杰在每次检修时都将导卫油气管拆在每次检修时都将导卫油气管拆下检查油气状况,仅在下检查油气状况,仅在2011年年5月月7日时出现油气供应偏小,对日时出现油气供应偏小,对替换下的导卫检查,轴承有部分替换下的导卫检查,轴承有部分发黑,余下的班次均正常。所以发黑,余下的班次均正常。所以不符合
18、确认标准。不符合确认标准。确认结果:非要因确认结果:非要因确确 认认 人:张翼会人:张翼会 闫旭东闫旭东 狄增狄增文文确认时间:确认时间:2011年年5月月八、要因确认八、要因确认油气管堵塞油气管堵塞冷却水过滤网损坏冷却水过滤网损坏 在每次大检修的停机过程中,到在每次大检修的停机过程中,到现场检查核实,利用测温器对辊环表现场检查核实,利用测温器对辊环表面进行温度测量并记录,拆卸水管查面进行温度测量并记录,拆卸水管查看里面是否有异物,检查替换下来的看里面是否有异物,检查替换下来的导位冷却水路是否有异物,查看所有导位冷却水路是否有异物,查看所有管路,未发现有管路腐蚀现象;经对管路,未发现有管路腐蚀
19、现象;经对浊循环水取水样进行检验,实际水质浊循环水取水样进行检验,实际水质ph:8.2-8.3,且无明显的固体颗粒及,且无明显的固体颗粒及杂质在控制范围内。所以不符合确认杂质在控制范围内。所以不符合确认标准。标准。确认结果:非要因确认结果:非要因确认确认 人:靳海生人:靳海生 张翼会张翼会 闫旭东闫旭东 狄狄增文增文确认时间:确认时间:2011年年5月月QC成果减少精轧机组月导卫更换次数 制表:狄增文制表:狄增文 2011年年6月月12日日 由上表可以看出从事本岗位最少时间由上表可以看出从事本岗位最少时间的职工也有的职工也有3年,而且专业技能的合格率年,而且专业技能的合格率达到了达到了100%
20、。所以结果不符合确认标准。所以结果不符合确认标准。 确认结果:非要因确认结果:非要因确确 认认 人:田菲菲人:田菲菲 田亮田亮 费少杰费少杰确认时间:确认时间:2011年年5 月月八、要因确认八、要因确认技能培训不达标技能培训不达标开口度对中度调整误差开口度对中度调整误差大于大于1mm1mm 在在5月份到月份到6月份对合格区摆放的月份对合格区摆放的导卫进行抽取,然后放到对中仪进行,导卫进行抽取,然后放到对中仪进行,开口度和对中度的吻合度检查,结果开口度和对中度的吻合度检查,结果符合标准孔型表的要求。所以结果不符合标准孔型表的要求。所以结果不符合确认标准。符合确认标准。确认结果:非要因确认结果:
21、非要因确确 认认 人:张翔宇人:张翔宇 靳海生靳海生 张翼会张翼会 狄增文狄增文确认时间:确认时间:2011年年5月月QC成果减少精轧机组月导卫更换次数 对对4月份到月份到5月份的堆钢记录月份的堆钢记录进行查看,发现有进行查看,发现有3次堆钢是因次堆钢是因为成品架次导卫导辊轴发生断裂为成品架次导卫导辊轴发生断裂而引起的堆钢,一次是鼻锥的磨而引起的堆钢,一次是鼻锥的磨损量太大而导致的堆钢事故的发损量太大而导致的堆钢事故的发生,所以符合确认标准。生,所以符合确认标准。确认结果:确认结果:是要因是要因确确 认认 人:田亮人:田亮 田菲菲田菲菲 费少杰费少杰 杨富成杨富成确认时间:确认时间:2011年
22、年5月月八、要因确认八、要因确认对有磨损堵塞裂纹等缺对有磨损堵塞裂纹等缺陷的配件没有及时更换陷的配件没有及时更换导辊耐磨时间低于导辊耐磨时间低于4 4小小时时 对对4月份到月份到5月份的停车时间月份的停车时间进行统计,发现由于班中二次进行统计,发现由于班中二次换导卫而大大影响了产品的作换导卫而大大影响了产品的作业率,对替换下来的导卫进行业率,对替换下来的导卫进行检查,发现主要原因是导卫的检查,发现主要原因是导卫的导辊磨损严重,使成品料型尺导辊磨损严重,使成品料型尺寸变化较大,不得不停车换导寸变化较大,不得不停车换导卫。所以符合确认标准。卫。所以符合确认标准。确认结果:确认结果:是要因是要因确确
23、 认认 人:张翔宇人:张翔宇 白捷白捷 费少杰费少杰 闫旭东闫旭东确认时间:确认时间:2011年年5月月QC成果减少精轧机组月导卫更换次数 由于各种备件来自于不同的生由于各种备件来自于不同的生产厂家,而每个厂家的公差标准产厂家,而每个厂家的公差标准又有差别,从而使现场使用的备又有差别,从而使现场使用的备件经常出现过盈或过隙的配合,件经常出现过盈或过隙的配合,很容易造成局部的应力集中,从很容易造成局部的应力集中,从而影响了导卫整体的使用效果,而影响了导卫整体的使用效果,加速了一些消耗件的使用速度,加速了一些消耗件的使用速度,降低了导卫的在线使用效率。所降低了导卫的在线使用效率。所以符合确认标准。
24、以符合确认标准。确认结果:确认结果:是要因是要因确确 认认 人:张翔宇人:张翔宇 靳海生靳海生 张翼张翼会会 狄增文狄增文 确认时间:确认时间:2011年年5月月八、要因确认八、要因确认不同厂家的备件不匹配不同厂家的备件不匹配插件拉伤松动脱落插件拉伤松动脱落 对对5月份到月份到6月份的导卫装配记月份的导卫装配记录进行查看,发现经常有导卫插件录进行查看,发现经常有导卫插件拉伤松动脱落甚至断裂的现象发生。拉伤松动脱落甚至断裂的现象发生。由于粗中轧、预精轧的料形大由于粗中轧、预精轧的料形大, 对对插件的冲击力也大插件的冲击力也大, 插件常发生松插件常发生松动、脱落现象。由于导卫是按照设动、脱落现象。
展开阅读全文