储罐事故案例.ppt
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- 事故 案例
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1、储罐典型事故储罐典型事故 中国石油中国石油 中国石油中国石油 中国石油中国石油 2015年7月16日,山东日照市岚山区 石大科技有限公司厂区1000立方米液态烃球罐 发生沸腾液体扩展蒸汽云爆炸,现场产生巨大 蘑菇云,并持续燃烧。记者从日照市公安消防 支队了解到,日照消防正在全力扑救。现场有 四个油罐爆炸,周边方圆五公里居民全部撤离。 一、缺陷一、缺陷 中国石油中国石油 一个弯头导致罐区的毁灭一个弯头导致罐区的毁灭 “1.07”球罐闪爆事故 20102010年年1 1月月7 7日日316#316#罐区发生了一起火灾爆炸事罐区发生了一起火灾爆炸事 故,事故共造成故,事故共造成6 6人死亡、人死亡、
2、1 1人重伤、人重伤、5 5人轻伤,人轻伤, 未造成次生事故和环境污染。未造成次生事故和环境污染。 装油台 6号6号 三 号 路三 号 路三 号 路三 号 路 二 号 路二 号 路 十 四 号 路 2号2号 3号3号 4号4号 5号5号 1号1号 槽 车槽 车 泵泵 房房 F5重碳罐F5重碳罐 F6抽余油罐F6抽余油罐 F8/A甲苯罐F8/A甲苯罐 F7加氢汽油罐F7加氢汽油罐 F9/A二甲苯罐F9/A二甲苯罐 F10裂解油罐F10裂解油罐 R206丁二烯R206丁二烯 R205丁二烯R205丁二烯 R202碳四R202碳四 R201碳四R201碳四R203碳四R203碳四 R204碳四R20
3、4碳四 R207丁二烯R207丁二烯 R401R401 F11正已烷F11正已烷 F14抽余油F14抽余油 F9/B二甲苯F9/B二甲苯 F1/C拔头油F1/C拔头油F1/A拔头油F1/A拔头油 F1/D拔头油F1/D拔头油F1/B拔头油 F1/B拔头油 F3/A丙烷F3/A丙烷 F2/A丙烯F2/A丙烯 F2/B丙烯F2/B丙烯 F2/C丙烯F2/C丙烯 F3/B丙烷F3/B丙烷 F4 1-丁烯F4 1-丁烯 碱液碱液 操作室操作室 泵 房泵 房 F12轻碳九F12轻碳九 F8/B清污分流F8/B清污分流 F8/C轻碳九F8/C轻碳九 操作室操作室 配配 电电 室室 汇丰公司摄像头汇丰公司摄
4、像头 平面布置图平面布置图 4#铁道线4#铁道线 19#铁道线19#铁道线 3#铁道线3#铁道线 16#铁道线16#铁道线 事故简要经过事故简要经过 1 1月月7 7日日1717:1010左右,碳四车间当班外操王某去左右,碳四车间当班外操王某去316#316#罐区罐区 现场巡检,发现裂解碳四罐(现场巡检,发现裂解碳四罐(R R- -202202)第一道出口阀弯头泄)第一道出口阀弯头泄 漏,立即返回操作室报告当班班长孙某。孙某通知合成橡胶漏,立即返回操作室报告当班班长孙某。孙某通知合成橡胶 厂调度,要求消防车到现场监护,孙某带领厂调度,要求消防车到现场监护,孙某带领4 4人到现场处置人到现场处置
5、 。 王某听到现场第一声爆炸,随后又发生了第二王某听到现场第一声爆炸,随后又发生了第二 次爆炸。次爆炸。 (Q Q:如果是你,会怎样做?:如果是你,会怎样做?) 泄漏物料沿铁路自备线泄漏物料沿铁路自备线 及环形道路蔓延至石化厂丙烯及环形道路蔓延至石化厂丙烯 腈装置焚烧炉区,遇到焚烧炉腈装置焚烧炉区,遇到焚烧炉 内明火后引起燃烧,外围火焰内明火后引起燃烧,外围火焰 在迅速扩张后回烧至橡胶厂在迅速扩张后回烧至橡胶厂 316#316#罐区,罐区,8 8秒钟后,达到爆炸秒钟后,达到爆炸 极限范围的混合爆炸气在极限范围的混合爆炸气在316316球球 罐区附近发生空间闪爆。闪爆罐区附近发生空间闪爆。闪爆
6、冲击波造成罐区部分罐底管线冲击波造成罐区部分罐底管线 断裂,大量可燃物料泄漏燃烧。断裂,大量可燃物料泄漏燃烧。 (V V)()(Q Q:爆炸四要素?):爆炸四要素?) 冲击波造成石油冲击波造成石油 化工厂拔头油罐气相线断化工厂拔头油罐气相线断 裂,部分铁路槽车移位。裂,部分铁路槽车移位。 辐射热造成球罐区西侧丙辐射热造成球罐区西侧丙 烯丙烷罐和丙烯罐顶部液烯丙烷罐和丙烯罐顶部液 位计上法兰根处泄漏着火,位计上法兰根处泄漏着火, 并形成稳定燃烧,由于消并形成稳定燃烧,由于消 防队及时予以冷却保护和防队及时予以冷却保护和 隔离,丙烯丙烷罐区未发隔离,丙烯丙烷罐区未发 生着火爆炸。生着火爆炸。 1
7、1月月9 9日下午日下午1414:1010,现场地面明火全面扑灭。,现场地面明火全面扑灭。 直接原因:直接原因: 316#316#罐区罐区R202R202底部底部2 2号出口管线第一道阀门后管号出口管线第一道阀门后管 线弯头突然失效,碳四物料大量泄漏,汽化后的物料沿铁路线弯头突然失效,碳四物料大量泄漏,汽化后的物料沿铁路 自备线及环形道路蔓延至距罐区北侧约自备线及环形道路蔓延至距罐区北侧约8080米处石油化工厂丙米处石油化工厂丙 烯腈装置焚烧炉,遇到焚烧炉内明火后引起燃烧,随后在烯腈装置焚烧炉,遇到焚烧炉内明火后引起燃烧,随后在 316316球罐区附近引发空间闪爆,是事故发生的直接原因。球罐区
8、附近引发空间闪爆,是事故发生的直接原因。 机械工业兰州石油机械工业兰州石油 钻采炼油化工设备质量检测钻采炼油化工设备质量检测 所对于所对于R202R202底部管线弯头失底部管线弯头失 效原因,结论为:弯头材料效原因,结论为:弯头材料 存在内在缺陷,其延展性和存在内在缺陷,其延展性和 冲击韧性不符合国家标准,冲击韧性不符合国家标准, 长期低温及荷载变化,引起长期低温及荷载变化,引起 疲劳,材料低温脆性是造成疲劳,材料低温脆性是造成 开裂的直接原因,介质的泄开裂的直接原因,介质的泄 漏对开裂口的冲刷以及温度漏对开裂口的冲刷以及温度 和塌压等原因,导致开裂部和塌压等原因,导致开裂部 位继续撕裂,引起
9、局部塑性位继续撕裂,引起局部塑性 变形减薄。变形减薄。 间接原因之一:压力管道管理缺失,专业间接原因之一:压力管道管理缺失,专业 管理人员工作失职。管理人员工作失职。 20072007年年3 3月,橡胶厂对月,橡胶厂对316#316#罐区罐区R203 R203 - R207R207五具储罐所属管线进行了检测,检测结果五具储罐五具储罐所属管线进行了检测,检测结果五具储罐 底部管线存在底部管线存在“管线弯头处壁厚不合格,且腐蚀较严重管线弯头处壁厚不合格,且腐蚀较严重” 的现象,均判为四级的现象,均判为四级, ,并将并将R201 R201 -R204R204罐底部管线更换罐底部管线更换 计划列入计划
10、列入20072007年年6 6月份的检维修计划,但是具体实施中只月份的检维修计划,但是具体实施中只 对对R201R201罐底部管线进行了更换。罐底部管线进行了更换。 改进与启示:改进与启示: 所有的液态烃储罐完善注水、紧急切断阀、消防喷所有的液态烃储罐完善注水、紧急切断阀、消防喷 淋和安全监控等设施;盲肠死角挂牌整改。淋和安全监控等设施;盲肠死角挂牌整改。 缺陷球罐的爆炸缺陷球罐的爆炸 吉林市液化气罐爆炸吉林市液化气罐爆炸 事故经过:事故经过: 19791979年年1212月月1818日,吉林市煤气公司液化气站的日,吉林市煤气公司液化气站的 102102号号400400立方米液化石油气球罐发生
11、破裂,大量液化石油立方米液化石油气球罐发生破裂,大量液化石油 气喷出,顺风向北扩散,遇明火发生燃烧,引起球罐爆炸。气喷出,顺风向北扩散,遇明火发生燃烧,引起球罐爆炸。 由于该球罐爆炸燃烧,大火烧了由于该球罐爆炸燃烧,大火烧了1919个小时,致使五个个小时,致使五个400400 立方米的球罐,四个立方米的球罐,四个450450立方米卧罐和立方米卧罐和80008000多只液化石油多只液化石油 气钢瓶气钢瓶( (其中空瓶其中空瓶30003000多只多只) )爆炸或烧毁死爆炸或烧毁死3636人,重伤人,重伤5050人。人。 该球罐自投用后两年零两个月使用期间,球罐经该球罐自投用后两年零两个月使用期间,
12、球罐经 常处于较低容量,只有三次达到额定容量,第三次封装后常处于较低容量,只有三次达到额定容量,第三次封装后 四天,即在四天,即在1818日破裂。日破裂。 该球罐投用后,一直没有进行过检查,破裂前,该球罐投用后,一直没有进行过检查,破裂前, 安全阀正常,排污阀正常关闭。球罐的主体材质为安全阀正常,排污阀正常关闭。球罐的主体材质为15MnVR15MnVR, 内径内径92009200毫米,壁厚毫米,壁厚2525毫米,容积毫米,容积400400立方米,用于贮存立方米,用于贮存 液化石油气。液化石油气。 事故原因:事故原因: 1 1根据断口特征和断裂力学的估算,该球罐的根据断口特征和断裂力学的估算,该
13、球罐的 破裂是属于低应力的脆性断裂,主断裂源在上环焊缝的内破裂是属于低应力的脆性断裂,主断裂源在上环焊缝的内 壁焊趾上,长约壁焊趾上,长约6565毫米。毫米。 2 2经宏观及无损检验,上、下环焊缝焊接质量很差,经宏观及无损检验,上、下环焊缝焊接质量很差, 焊缝表面及内部存在很多咬边、错边、裂纹、熔合不良、焊缝表面及内部存在很多咬边、错边、裂纹、熔合不良、 夹渣及气孔等缺陷。夹渣及气孔等缺陷。 3 3事故发生前在上下环焊缝内壁焊趾的一些部位事故发生前在上下环焊缝内壁焊趾的一些部位 已存在纵向裂纹,这些裂纹与焊接缺陷已存在纵向裂纹,这些裂纹与焊接缺陷( (如咬边如咬边) )有关。有关。 4 4球罐
14、投入使用后,从未进行检验,制造、安装中球罐投入使用后,从未进行检验,制造、安装中 的先天性缺陷未及时发现和消除,使裂纹扩展、当球罐内的先天性缺陷未及时发现和消除,使裂纹扩展、当球罐内 压力稍有波动便造成低应力脆性断裂。压力稍有波动便造成低应力脆性断裂。 改进与启示:改进与启示: 国家出台了国家出台了锅炉压力容器安全监察暂行条锅炉压力容器安全监察暂行条 例例 (Q Q:哪一年?)。:哪一年?)。 垫片老化引发的泄漏爆炸垫片老化引发的泄漏爆炸 西安市液化气罐西安市液化气罐“3 3. .0505”爆炸事故爆炸事故 事故经过:事故经过: 19981998年年3 3月月5 5日日15:4515:45分,
15、西安煤气公司液化石油分,西安煤气公司液化石油 气管理所的一容积为气管理所的一容积为400400立方、储存立方、储存170170吨液化气的吨液化气的1111号球号球 罐根部发生泄漏。罐根部发生泄漏。6 6分钟后,西安市消防队赶到现场,用分钟后,西安市消防队赶到现场,用 水枪驱散泄漏的液化气。由于液化气的气化温度很低,以水枪驱散泄漏的液化气。由于液化气的气化温度很低,以 致喷出的消防水变成了水雾,与此同时,现场采取了切断致喷出的消防水变成了水雾,与此同时,现场采取了切断 电源、清除一切火源、禁止在现场附近行驶车辆等措施。电源、清除一切火源、禁止在现场附近行驶车辆等措施。 在用去在用去8080条棉被
16、对泄漏部位封堵,并对泄漏的储罐进行了条棉被对泄漏部位封堵,并对泄漏的储罐进行了 注水后,注水后,18:4018:40,堵漏取得了明显效果。,堵漏取得了明显效果。18:4518:45,泄漏的液,泄漏的液 化气发生了闪爆。化气发生了闪爆。7 7名消防战士和名消防战士和5 5名液化气站工作人员牺名液化气站工作人员牺 牲,伤牲,伤3232人。社会影响极大。人。社会影响极大。 事故原因:事故原因: 这起液化气泄漏事故是由于法兰的固定螺栓松紧这起液化气泄漏事故是由于法兰的固定螺栓松紧 不均匀,使得法兰间的垫圈长时间受到不均匀的压力,而不均匀,使得法兰间的垫圈长时间受到不均匀的压力,而 受压较高一侧的垫圈迅
17、速老化,因而引起泄漏。受压较高一侧的垫圈迅速老化,因而引起泄漏。 自救不力,缺乏相应的堵漏工具,未能在第一时间内自救不力,缺乏相应的堵漏工具,未能在第一时间内 采取有效措施实施堵漏是导致事故进一步扩大的主要原因。采取有效措施实施堵漏是导致事故进一步扩大的主要原因。 其次是现场指挥不当,延误了救援时机。在危险尚未完全其次是现场指挥不当,延误了救援时机。在危险尚未完全 消除的情况下接通电源,从而导致了爆炸。缺乏专业队伍、消除的情况下接通电源,从而导致了爆炸。缺乏专业队伍、 缺乏必要的监测仪器和没有科学的预案,也是事故未得到缺乏必要的监测仪器和没有科学的预案,也是事故未得到 及时控制的原因。及时控制
18、的原因。 改进与启示:改进与启示: 所有的液态烃储罐在有条件的情况下,设所有的液态烃储罐在有条件的情况下,设 置消防注水线,设置置消防注水线,设置应急卡具应急卡具;从泄漏到爆炸从泄漏到爆炸3 3个个 小时。小时。 机械故障毁灭油库机械故障毁灭油库 伦敦“伦敦“12.11”12.11”油库大火油库大火 20052005年年1212月月1111日,英国伦敦邦斯菲尔德油库发生日,英国伦敦邦斯菲尔德油库发生 大火,并接连发生大火,并接连发生3 3起爆炸,造成起爆炸,造成4343人受伤。大火熊熊燃人受伤。大火熊熊燃 烧近烧近4040个小时,成为英国最近几十年来最严重的火灾。个小时,成为英国最近几十年来最
19、严重的火灾。 事故原因:事故原因: 调查发现:首先是一个储油罐的燃油水平阀被卡,调查发现:首先是一个储油罐的燃油水平阀被卡, 不能自动显示油罐已满,导致油泵继续往油罐内注油,致不能自动显示油罐已满,导致油泵继续往油罐内注油,致 使燃油外溢;油位自动警报器故障;燃油外溢达使燃油外溢;油位自动警报器故障;燃油外溢达4040分钟竟分钟竟 然没有人员发现。然没有人员发现。 二、操作二、操作 使用违规添加剂使用违规添加剂 大连“大连“7.16”7.16”油罐大火油罐大火 说明:以下内容来自说明:以下内容来自关于大连中石油国际储运关于大连中石油国际储运 有限公司有限公司“7 7 1616”输油管道爆炸火灾
20、事故情况的通报输油管道爆炸火灾事故情况的通报安监安监 总管三总管三20102010122122号,号,20112011年年7 7月月2222日。日。 事故单位基本情况及事故经过:事故单位基本情况及事故经过: 国际储运公司是中国石油大连中石油国际事业公国际储运公司是中国石油大连中石油国际事业公 司与大连港股份公司的合资企业。国际储运公司原油罐区司与大连港股份公司的合资企业。国际储运公司原油罐区 内建有内建有2020个储罐,库存能力个储罐,库存能力185185万立方米;周边还有其他万立方米;周边还有其他 单位大量原油罐区、成品油罐区和液体化工产品罐区,储单位大量原油罐区、成品油罐区和液体化工产品罐
21、区,储 存原油、成品油、苯、甲苯等危险化学品。存原油、成品油、苯、甲苯等危险化学品。 事故当天,新加坡太平洋石油公司所属事故当天,新加坡太平洋石油公司所属3030万吨万吨 “宇宙宝石宇宙宝石”油轮在向国际储运公司原油罐区卸送最终属油轮在向国际储运公司原油罐区卸送最终属 于中油燃料油股份有限公司(中国石油控股的下属子公司)于中油燃料油股份有限公司(中国石油控股的下属子公司) 的原油;中油燃料油股份有限公司委托天津辉盛达石化技的原油;中油燃料油股份有限公司委托天津辉盛达石化技 术有限公司(以下简称辉盛达公司)负责加入原油脱硫剂术有限公司(以下简称辉盛达公司)负责加入原油脱硫剂 作业,辉盛达公司安排
22、上海祥诚商品检验技术服务有限公作业,辉盛达公司安排上海祥诚商品检验技术服务有限公 司大连分公司(以下简称祥诚公司)在国际储运公司原油司大连分公司(以下简称祥诚公司)在国际储运公司原油 罐区输油管道上进行现场作业。所添加的原油脱硫剂由辉罐区输油管道上进行现场作业。所添加的原油脱硫剂由辉 盛达公司生产盛达公司生产 。 7 7月月1515日日1515时时3030分左右,分左右,“宇宙宝石宇宙宝石”油轮开始油轮开始 向国际储运公司原油罐区卸油,卸油作业在两条输油管道向国际储运公司原油罐区卸油,卸油作业在两条输油管道 同时进行。同时进行。2020时左右,祥诚公司和辉盛达公司作业人员开时左右,祥诚公司和辉
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